随着施工人员将SKT跳汰机最后一根跳汰机拧紧,标志着潞安集团常村煤矿洗煤厂跳汰机主体安装完毕,目前工程进度已达70%,预计7月份将进入全面投产,将使煤炭洗选工作再上一个台阶,全力推进“新时代标杆领军矿井”建设。
常村洗煤厂是我国首批利用世界银行贷款建设的洗煤厂之一,于1995年投入运行,采用跳汰选煤工艺。该系统当时具有结构简单、稳定性高、投资少、生产成本低、对原煤质量适应性强等特点,也是我国应用较为广泛的洗煤工艺之一。该系统采用的核心设备是传统的双面滚筒跳汰机,已连续服务于矿井洗煤23年,设备老化严重,跳汰选煤系统维修周期严重缩短。
“老式跳汰机经常出现隔板开裂的问题,焊好一个大缝隙要三四个人一个班次,焊好一个小缝隙则要半个班次,严重影响生产时间,我们每天大部分维护精力基本都花在这上面。”洗煤厂主洗车间主任郎树文说。
设备老化是主要问题,老款跳汰机一、二级气室隔板频繁开裂、漏风,虽多次加固,但设备隐患始终无法解决,跳汰机箱体、筛板等部件磨损严重,其它部件也不同程度损坏,给洗煤厂安全生产、质量控制带来很大的不确定性。
针对老跳汰机存在的问题,常村煤矿组织洗煤厂技术人员多方调研,并向集团上报了维修方案,最终决定今年将老款传统双面滚筒跳汰机升级为国产新型SKT筛下气室跳汰机,常村煤矿还将其列为今年实施的“九大工程”之一的煤炭洗选改造提效工程的重要内容。
“与上世纪90年代传统的双面滚筒跳汰机相比,新型SKT筛下气室跳汰机优势明显,技术更先进,洗选加工能力更强,更适应矿井产能的提高。从项目立项到安装调试,全厂乃至全矿都高度重视。”洗煤厂支书王勇说。
2020年5月起,常村矿洗煤厂跳汰系统升级改造工程正式启动,施工队伍在严格落实各项疫情防控措施的前提下,有序进场作业,敲响了洗煤厂升级改造战鼓。
新型SKT筛下气室跳汰机具有三大优点:第一,筛板可实现自动控制,床跳更加稳定;第二,分选下限低,可扩展至0mm,使0-50mm均可立即进入跳汰机进行分选;第三,采用智能化控制系统,具有触摸屏人机对话功能,智能化程度高,操作简便易行,减轻了作业操作人员的劳动强度。
“跳汰系统升级改造后选煤系统钢结构,节能降耗性能将更加突出,适用性更强。由于其分选精度高选煤系统钢结构,可以减少精煤经筛选后的损失,提高精煤回收率。同时,由于其加工成本低,产品结构灵活,可以更好地适应市场变化,满足国家节能减排政策的新要求。”常村煤矿洗煤厂厂长王文斌说。
升级改造后跳汰选煤系统精煤回收率将提高3%,按照往年平均跳汰选煤量计算,同等条件下,改造后可增加精煤产量约3万吨/年,以目前喷煤市场价格850元/吨计算,除去药剂及日用材料消耗,年可增加经济效益约1800万元,增收增效前景良好。
常村煤矿跳汰系统升级改造自5月份启动以来,已完成双面滚筒跳汰机及其附属设备、斗式提升机、料槽拆除、新型跳汰机主体安装,完成工作进度70%。工程组织有序,进展迅速。各级干部职工一手抓安全管理,一手抓项目推进,积极深入现场排查安全隐患,强化安全管理。洗煤厂每天组织升级改造专题协调会,全力推进项目建设,预计7月份进入全面投产。